科技入侵现代 第296节
张小强回答道:“我们有这些数据。
60年代的时候,他们用的是精密钻床,但每个喷孔都需要手工检查和修整。”
林燃点头道:“是的,他们把公差控制在0.025毫米以内,任何偏差都可能导致燃烧不均匀。
我们现在有更先进的设备,可以用类似的高精度钻床,并配备大型影像仪进行逐孔检查。”
张小强指示手下工程师记录:“明白,我们有数控钻床,会按原始公差设置。”
林燃接着说道:“很好。喷射器板的材料是304不锈钢,喷孔内衬铜以防止高温侵蚀。
铜衬的加工需要电火花加工,确保内壁光滑。
然后是最关键的问题,燃烧不稳定性。”
林燃切换到喷射器板截面图:
“在原始设计中,F-1早期测试,燃烧室出现4至24千赫兹的压力振荡,1961年一次测试甚至烧毁了发动机。
NASA他们通过焊接13个铜质挡板解决,用AMS 4777镍基钎料在1093℃真空钎焊。
最终解决方案是在喷射器板上焊接铜质挡板,形成13个隔舱,包含2个环形挡板和12个径向挡板。
这些挡板改变燃烧室的声学特性,抑制了横向和切向振荡。”
张小强抓住了问题的关键点:“挡板是怎么制造和焊接的?”
林燃回答道:“挡板也是铜制的,通过真空钎焊固定在喷射器板上。
挡板厚度2厘米,需用电火花加工确保表面光滑。焊接前,接触面必须无氧化物,X射线检测焊缝完整性。”
张小强接着问道:“燃烧室呢?我们知道F-1的再生冷却系统很复杂。”
林燃切换到燃烧室模型:“是的,燃烧室由数百根Inconel-X750合金管组成,纵向排列并真空钎焊成一体。
RP-1燃料通过这些管子流动,冷却燃烧室壁后再注入喷射器。
管子的壁厚约0.5毫米,钎焊时需精确控制温度,避免材料过热。”
Inconel-X750合金是一种可通过添加铝和钛进行沉淀硬化的镍-铬合金,在大约700度的高温条件下有很高的抗蠕变断裂强度。
这种合金常被用于核反应堆、火箭发动机和飞机结构等领域。
张小平听说后皱眉道:“钎焊工艺我们有经验,但Inconel-X750现在不好找。
可以用其他合金替代吗?”
倒不是说Inconel-X750华国造不了,而是说这种合金需求有限导致产量有限,你复刻意味着需求量很大,想要短时间内提供足够的供应比较困难。
林燃摇头道:“为了复刻,必须用Inconel-X750,它的耐高温和抗腐蚀性能经过验证。
如果找不到,我们再考虑Inconel 718,但需额外测试以确保热膨胀系数匹配。”
(因科耐尔合金(Inconel)系列)
林燃继续说道:“接下来是涡轮泵。F-1的涡轮泵需输送每秒约2.7吨RP-1和4.7吨液氧。
涡轮由燃气发生器驱动,材料是高强度不锈钢,叶轮用铝合金以减轻重量。
叶轮的加工精度要求非常高。
因为叶轮的动平衡需控制在0.1克毫米以内,否则高速旋转会引发振动。
1960年代的时候我们,不,NASA使用手动平衡机逐个校准,我们可以用现代设备,但流程要一致。”
林燃这个我们不算突兀。
张小强点头道:“好的,林教授,我们继续下一个话题,J-2发动机。
它的喷射器设计有什么特别之处?”
林燃切换到J-2模型:“J-2使用同轴喷射器,液氢和液氧通过同心管注入,液氢在外,液氧在内。
这种设计促进了高效混合,比冲达到428秒。早期设计用铜质喷射器,但因不均匀受热熔化,导致绿色排气。
后来他们改用基于RL10的同轴设计,解决了问题。”
张小强问道:“喷射器的材料和加工呢?”
林燃:“喷射器主体是不锈钢,喷嘴部分用铜合金。
喷孔数量比F-1少,但每个喷孔的同心度要求极高,同样需用精密车床加工并逐个检查。”
张小强:“液氢的低温处理是个挑战,涡轮泵怎么应对?”
林燃:“J-2的燃料涡轮泵在-253℃下运行,需使用Inconel或316不锈钢制造叶轮和壳体。
密封采用迷宫式密封,减少泄漏。轴承润滑系统用液氢冷却,避免冻结。”
张小强问:“测试方面,F-1和J-2是怎么验证的?”
林燃:“F-1每次组装后都要进行静态点火测试,持续时间与飞行时间相当,约150秒。
监测参数包括推力、燃烧室压力、温度和振动。
J-2因是上级发动机,需在真空室进行高空模拟测试,验证在低压环境下的性能。”
林燃提的测试方法很常规,张小强听完后只不过再次确定了对方是真懂,他问道“质量控制呢?有什么特别的检查方法?”
林燃:“每个部件都要经过非破坏性检测。
喷射器板用X射线检查焊缝,燃烧室用超声波检测裂纹,涡轮泵用染料渗透法检查表面缺陷。
每台发动机组装后,还要进行全系统压力测试。”
王强:“如果材料短缺,比如Inconel-X750,我们该怎么办?”
林燃:“尽量找到最接近的替代品,比如Inconel 718,但必须进行热力学和机械性能测试,确保与原设计一致。
任何变化都需要额外验证。
但归根结底我们要规避这种情况的产生。
如果是经费方面的问题,我这边可以出钱。
总之记住,复刻不仅是复制图纸,还要理解每项设计的工程逻辑。
让我们开始吧。”
制造车间内,精密钻床整齐排列,切削液气味弥漫。
林燃站在一台钻床旁,指导工程师。
喷射器板半成品固定在工作台上,304不锈钢表面闪着金属光泽。
林燃拿起深度尺:“这个喷孔深度要精确到0.1毫米,角度偏差不能超0.01度。看,这里有微小毛刺,需用细砂纸打磨。”
“好的,教授,我会非常小心。”
林燃用光学显微镜检查一个喷孔,屏幕显示边缘光滑,无瑕疵。
林燃满意道:“这个喷孔合格。2832个喷孔都要达到这个标准。”
“这么多喷孔,每一个都要完美,工作量巨大。”跟着的张小强心想。
工程师问道:“教授,铜衬怎么加工?”
“铜衬用电火花加工,内壁粗糙度Ra 0.4微米,加工后用超声波清洗,去除残留颗粒。”林燃不假思索道。
林燃逐一检查一排喷空,发现其中一个喷孔角度偏差0.02度。
林燃严肃道:“这个喷孔不合格,需重新钻孔。
燃烧室压力高达70巴,任何偏差都可能引发振荡。”
巴(Bar)是压力单位,1巴=100千帕。
工程师点头,重新调整钻床参数。
林燃再次强调:“精度是第一位的,不能有任何妥协。”
铜质挡板加工完成后,团队在真空炉中进行钎焊。
林燃监督钎焊过程,确保温度稳定在1093℃。
林燃:“钎焊后立即用X射线检测,任何微裂纹都可能导致失败。”
“明白,我们会逐块检查。”
真空炉控制室里,工程师们监控温度曲线。
林燃站在显示屏前,178根Inconel-X750管整齐排列在炉内,钎料均匀涂抹。
林燃:“升温速率每分钟5℃,达到1093℃后保持30分钟,缓慢冷却。急剧温度变化会导致管子变形。”
“程序已设置,会严格控制。”
真空泵嗡嗡作响,炉内压力降至10^-5托。
同样托也是压力单位,1托=133.322帕。
林燃心想:“钎焊是F-1制造的瓶颈,任何失误都可能毁掉数周的努力。”
30分钟后,降温开始。炉门打开,燃烧室管壁光滑,无明显缺陷。
“初步检查,管子排列均匀,无变形。”
林燃:“好,立即进行超声波检测,确认焊缝质量。”
检测结果显示,焊缝完整,仅一处微小气孔,林燃建议局部重焊,确保完美。
平衡实验室里,一台1960年代风格的手动平衡机被启用。
林燃亲自操作,展示叶轮校准。
林燃:“这个平衡机是原始设计的翻版。我们要复现NASA的校准过程。”
他将铝合金叶轮安装在平衡机上,启动旋转,屏幕显示0.3克毫米的不平衡。
林燃:“需要在叶轮上钻小孔校正。根据相位,钻孔位置在这里。”
他标记位置,华国航天的工程师们负责尝试操作。
“教授,怎么确定钻孔深度?”
林燃:“根据不平衡量计算,通常0.1毫米深的小孔就够了。
钻完后重新测试。”
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